在傳統的製造過程中,幾乎都采用人力進行加工機床上下料,這種原始的作業方(fāng)式存(cún)在勞動強度大、產量(liàng)和質量(liàng)難以兼顧等弊端。在“以機換人(rén)”的(de)大環(huán)境下,越來越多的的機械加工企(qǐ)業(yè)紛紛啟用機(jī)器人上下料,降低了人力成本,同時(shí)提高(gāo)了產量(liàng)和品質,提升了企(qǐ)業的競爭力(lì)。
關節機器人的最大優點是互補強,不受機床結(jié)構的限製,可(kě)用來完(wán)成(chéng)鑽孔、精車、動平衡、鏜磨、甩油、檢測及鋼印等工序的(de)上下料。
通過(guò)采用四軸SCARA機器人,現實了數控車(chē)床自動連線上下料,軸類生產線作業效率提高了40%,節省了80%的人工(gōng)成本,同時提高了產品穩(wěn)定性和潔淨度。
項目梳理如下:
目標:
安裝機器(qì)人自動化生產線,日均產量(liàng)由(yóu)1600件/天提升到2500件/天(tiān)。
方案:
通(tōng)過SCARA機器人控製(zhì)係統實(shí)現機器人與數控機床的信號交互;
運用公司自主研發設計的夾爪進行抓取料;
運用多個機(jī)器人共用流水線技術,滿足生產要求。
項目實施效果
1.人工成本降低,由原來的8人(rén)減少到2人,由原來的操作工變為檢驗員,管理員;
2.提高生(shēng)產效率,對比人(rén)工生產效(xiào)率,提高了40%;
3.提高產品質量,工(gōng)件由流水線傳輸,大大降低了工件漏序、混亂的風險。
4.智能生產,具備智能識別產線加工(gōng)錯(cuò)位、質量把控等監測報警功能。